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某鐵選廠目前采用的選別工藝為磁選工藝,選礦過程中的主要設(shè)備為磁選機(jī)。投產(chǎn)期間,該廠一直對選礦結(jié)果不甚滿意,為改變現(xiàn)狀,該廠對磁選工藝進(jìn)行了深入的研究,認(rèn)真觀察,發(fā)現(xiàn)問題并積極改造,效果相當(dāng)?shù)娘@著。
磨礦系統(tǒng)形成自磨開路磨礦、球磨與分級機(jī)閉路磨礦的兩段一閉路的磨礦方式,然后進(jìn)入一道磁選進(jìn)行分選,一道磁選精礦自流進(jìn)入二道磁選進(jìn)行選別,二道磁選精礦自流進(jìn)入三道磁選進(jìn)行選別(二道磁選機(jī)和三道磁選機(jī)串聯(lián)在一起),磁選精礦進(jìn)入過濾機(jī)脫水,獲得終精礦;一道、二道、三道尾礦混合在一起進(jìn)入濃縮機(jī),底流由油隔泵輸送到尾礦庫,溢流水循環(huán)使用。終精礦假設(shè)硫監(jiān)測超標(biāo),啟動預(yù)備方案,第三道磁選精礦進(jìn)入5臺浮選機(jī)進(jìn)行反浮選,除掉部分硫后產(chǎn)品達(dá)到合格,浮選底流由2臺膠泵(一用一備)輸送到15m平臺的分礦箱,然后進(jìn)入3臺濃縮磁選機(jī)進(jìn)行濃縮,后精礦進(jìn)入過濾脫水。
1、磁選機(jī)卸礦水和松散水設(shè)計(jì)不合理
建廠初期一道磁選機(jī)和二道磁選機(jī)的松散水和卸礦水都取自選廠生產(chǎn)循環(huán)水,只有三道磁選機(jī)的用水來自新水泵站。生產(chǎn)中濃縮大井的水質(zhì)質(zhì)量直接影響一、二道磁選機(jī)的選別指標(biāo),如果濃縮大井水質(zhì)變渾,那么一、二道磁選機(jī)使用的水全部為渾水,與使用清水時(shí)相比較一、二道磁選機(jī)的精礦品位低,主要是水渾時(shí)水里邊有大量的泥漿,影響選別效果。經(jīng)分析后把二道磁選機(jī)的卸礦水和松散水改成新水,一道磁選取水仍使用環(huán)水,同時(shí)適當(dāng)增加水管管道直徑,增加磁選補(bǔ)水量。這樣改造后,減少了磁選機(jī)選別效果受濃縮大井水質(zhì)的影響,使得分選過程比較充分。
2、磁選機(jī)選分空間小
該鐵礦選礦廠磁選設(shè)備采用濕式半逆流永磁筒式磁選機(jī),選別空間和磁系偏角的試驗(yàn)調(diào)整,合理增大了磁選機(jī)的處理量,通過生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)該鐵礦選礦廠在設(shè)計(jì)臺時(shí)176t/(h·臺)處理量條件下,精礦品位可以基本穩(wěn)定在以66.5%以上。但是在這種條件下磨礦機(jī)組還有20%~30%富余能力,即當(dāng)臺時(shí)處理量在90~100t/(h·臺)條件K運(yùn)行時(shí),經(jīng)過長時(shí)間試驗(yàn)調(diào)整精礦品位只能基本穩(wěn)定在66.0%~66.5%之間,經(jīng)過試驗(yàn)室分析終精礦夾雜特別嚴(yán)重。
由于原涉及工藝上每個(gè)系列一段磁選2臺,二、三段磁選各1臺(二、三段串聯(lián)),按選別工藝要求,選別空間應(yīng)是從粗選到精選,相對越來越大,松散效果越來越好。由于該鐵礦礦石品位較高,選礦比約為1.85,所以精礦產(chǎn)出量較大,二段或三段選別空間較一段選別空間明顯偏小20%~30%(系統(tǒng)循環(huán)量約15%),嚴(yán)重影響了精選效果。另外如果其中有1臺磁選機(jī)發(fā)生故障停車,勢必造成該系列全部停車,嚴(yán)重影響主機(jī)生產(chǎn)。鑒于以上存在的現(xiàn)狀,對選礦廠磁選系統(tǒng)進(jìn)行改造,3個(gè)系列增加3組磁選機(jī)參與生產(chǎn)選別,增加3臺濕式弱磁場磁選機(jī)與原來閑置濕式弱磁場磁選機(jī)(濃縮磁選機(jī))串聯(lián)使用,不僅使二段、三段選別空間增加1倍,而且增加選別的互換性,對工藝進(jìn)行微小調(diào)整,不僅穩(wěn)定提高精礦品位,而且實(shí)現(xiàn)選濾系統(tǒng)優(yōu)化。通過近一年的運(yùn)行情況,可以看出,鐵精礦品位都穩(wěn)定在66.5%以上。
總的來說,該廠通過對磁選系統(tǒng)進(jìn)行改造,有效解決了限制磨機(jī)臺時(shí)處理量提高的瓶頸,使提高精礦產(chǎn)量、保持精礦品位穩(wěn)定成為可能。由于新磁選機(jī)的投入使用,加大了磁選工序的處理能力,以前經(jīng)常出現(xiàn)的冒礦、堵管現(xiàn)象不再出現(xiàn),總體改造效果非常好。
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